汙水處理時氨氮和COD很(hěn)低,總氮很高,是什麽原因(yīn)?
來源:科柏盛環保 發(fā)布時間:2022-08-11
其實,氨氮達標,TN降不去(qù)的問題並不複雜,有時候調整(zhěng)一下參數就達標了(le)。
一(yī)、缺少碳源
在硝化反硝化(huà)過程(chéng)中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原(yuán)因,CN(COD:TN)比(bǐ)一般(bān)控製(zhì)在4~6,缺少碳源,是(shì)我目前遇到很多朋友TN不達標的(de)*多的原因之一!
解決辦法(fǎ):
按(àn)CN比4~6,投加碳源,並根據(jù)出水TN調整碳源投加量(liàng)!社區有碳源計算的軟件,如有需要的小夥伴可以計算一下(xià)!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反(fǎn)硝化(huà)工藝,AO工藝的脫氮效率和內回(huí)流比成正比!根據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固定的,而且控製比例較小,所以,控製比大的內回流比r,越大脫氮效率越高,有些汙水處理內回流泵部(bù)分損壞或者選型(xíng)太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:
提高內回流比r在200~400%(有的脫氮工藝(yì)是內外回流合並在一起的,內外回(huí)流比也要控製在這個範圍,這個範圍既保證了(le)汙泥的(de)回流,也保證了硝化液的回流(liú),保證反硝化的脫氮效(xiào)率)
三、反硝化池環境破壞
這種情(qíng)況的出現的(de)標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞了缺氧(yǎng)環境,使兼性異養的反硝化菌優先(xiān)利用(yòng)氧氣來進行異養代謝,而不是利用硝態(tài)氮,使硝態氮無法脫除,導致TN的整體升高,反硝化池缺氧環境破壞,後麵(miàn)往往(wǎng)帶來的可能是(shì)氨氮的超標,原因是硝化(huà)細菌無法形成優勢菌種,不(bú)過曝氣池足夠(gòu)大,還是沒有問(wèn)題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小內回流比或者(zhě)關小(xiǎo)內(nèi)回流處曝氣。
2、其他問題導致的DO高(gāo),例如進水與水麵相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
四、反硝化反應時間不夠
在設計規範中反硝化池的(de)水力停留時間(HRT)要求在2~10h,也(yě)就(jiù)是*低的HRT要控製在2h以上,低於*低停留時間反硝化會進行的不徹底,這種(zhǒng)情況的出現,主要是前(qián)期設計水量過小導(dǎo)致的!
解決辦(bàn)法:
1、超(chāo)出設計標準的進水量導致的HRT縮短,可以考慮增加反硝化池的容積,例如新建或者將一些過餘的建(jiàn)築改成反硝化池。
2、汙泥回流導致的HRT縮短,在實際中水力停留時間的計算需要算上汙泥回流的量,汙泥回流(liú)比越大反硝化的HRT越短,過大的汙泥回流會導致反硝化的(de)HRT不足,這一點很少有人去考慮,其實汙泥(ní)回(huí)流並不需要控製(zhì)很大,控製的越大,回流(liú)汙(wū)泥濃(nóng)度越小,回流中水(shuǐ)越多!這種情況可以適當控製汙泥回流比來解決。
五、脫氮效(xiào)率過(guò)高
在設計規範中脫氮效率一般在60~85%,問題中一級AO脫氮(dàn)效率已經超過了90%,對於市(shì)政汙水來說已經很不錯了,但是在高氨氮的工藝廢(fèi)水中,要求TN達到(dào)一(yī)級A,對一級(jí)AO工藝來說有點強人所(suǒ)難了。
解決(jué)辦法:
采用二級或者(zhě)多級AO的工藝來解決(jué)。
六、含(hán)n雜(zá)環有機氮
有些含氮有機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一(yī)類廢水上,這種情況下主要是工(gōng)藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有(yǒu)機(jī)氮轉化成氨氮)的過程。
解(jiě)決辦法:
1、增加水解酸化的預處理。
2、水解(jiě)酸化無法破環的,增加高級氧化預處理。