一般A2/O工藝流(liú)程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反(fǎn)之(zhī)亦然,很難同時(shí)獲得好的脫(tuō)氮除磷的效果。所(suǒ)以特對(duì)A2/O工(gōng)藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
① 在設計和運行中,保證汙泥回流(liú)比(bǐ)為(60~100)%。
》一般(bān)回流到厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則回流(liú)到缺氧段。
》這樣就減少了進入到厭(yàn)氧段的硝酸鹽和溶解氧(yǎng)量,*大限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度。
② 原汙水應(yīng)能同時進入(rù)到厭氧段和缺氧段。
》根據脫(tuō)氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。
》有(yǒu)關研究表明,如(rú)要獲得較高的脫氮除磷(lín)效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設(shè)計。
③回流汙泥的提升用潛汙泵代替螺旋泵,同時回流汙(wū)泥和汙(wū)水進入厭氧(yǎng)段(duàn)和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少複(fù)氧。
④厭氧段和缺氧段水下(xià)攪拌器的功率一般按3~5W/m3來(lái)設計。
》過(guò)大則會在池內產(chǎn)生渦流,導(dǎo)致混(hún)合液溶解氧升高,影(yǐng)響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混合液中(zhōng)的汙泥(ní)可(kě)能沉積下來。
⑤取消消(xiāo)化池,將剩餘(yú)汙(wū)泥直接經濃縮壓濾(lǜ)成(chéng)泥餅後作肥料使用,這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧(gù)脫氮除磷二方(fāng)麵的要求,一般汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝(yì)脫氮率要求較高和降(jiàng)低運行費用二(èr)個方麵
》一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流(liú);
》同心圓的中(zhōng)間是圓形缺氧反硝化池(chí),用潛水攪拌器攪拌(bàn)推流。
》從厭氧段出來的(de)混合液通過缺氧池圓(yuán)形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則(zé)通過隔(gé)牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使(shǐ)回流混(hún)合液不(bú)需(xū)用(yòng)泵提升,大(dà)大節(jiē)約了能耗,又(yòu)保(bǎo)證了較高的脫氮率。
》昆明第二(èr)汙水廠就是采(cǎi)用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要(yào)取得較好的處理效果(guǒ)和比較靈活的運行(háng)條件
》一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙(wū)泥負(fù)荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧(yǎng)段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。